任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 |
停机前更换备件,工具,人员准备 | 60 mins | 2014-3-1 | 2014-3-1 | ||
设备卸载后,降温操作,为保证降温对针阀的影响,首先降温到250度,然后关闭加热,挤压机退回 | 10 mins | 2014-3-1 | 2014-3-1 | 1 | B1维修工 |
拆卸四副模具排胚板限位块8个 | 20 mins | 2014-3-1 | 2014-3-1 | 1 | B3维修工,8#内六角[1],加力杆[1] |
A侧注塑模具芯杆唇模排水,排水只关闭芯杆冰水阀门(注意热流道冰水不能关闭)模具覆盖塑料内袋 | 15 mins | 2014-3-1 | 2014-3-1 | 1 | A1工段长,C1辅助,放水水管[1],清洁车[1] |
B侧注塑模具芯杆唇模排水,排水只关闭芯杆冰水阀门(注意热流道冰水不能关闭) | 15 mins | 2014-3-1 | 2014-3-1 | 1 | A2熟练维修工,C2辅助,放水水管[1],清洁车[1] |
A1模下降排胚板将唇模紧固螺丝松开 | 10 mins | 2014-3-1 | 2014-3-1 | 4 | A1工段长,6#内六角[1],6#内六角套头[1],加力杆[1],弯头套杆[1] |
A1模唇模紧固螺丝拆卸,放置在模具上 | 10 mins | 2014-3-1 | 2014-3-1 | 4 | B1维修工,6#内六角棘轮[1],气动棘轮[1] |
拆卸A侧机械手接胚器放置规定地点 | 15 mins | 2014-3-1 | 2014-3-1 | 4 | C1辅助,4#内六角[1] |
安装A侧更新机械手接胚器 | 20 mins | 2014-3-1 | 2014-3-1 | 14 | C1辅助,4#内六角[1] |
整理唇膜到指定地点存放,清点密封件部件是否缺少 | 7 mins | 2014-3-1 | 2014-3-1 | 6,7 | B1维修工,A1工段长 |
…….. | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
序号 | 现象 | 要因 | 对策 |
1 | 换模过程中等待降温需要时间较长 | 停机降温需要2.5小时左右,模具拆卸无法进行,影响整体翻线时间 | 单独关闭不需要冷却的芯杆唇膜回路,不影响模具热流道的降温 |
2 | 经常会出现返工现象,造成整体时间延长 | 芯杆安装后渗漏造成返工影响时间较长 | 1、芯杆安装的标准操作培训. |
2、芯杆密封圈的改进,增大密封圈直径,减少渗漏几率. | |||
3 | 工作安排不合理,有的很忙、有的很清闲 | 工作流程相互干扰 | 使用甘特图对流程进行优化分配 |
4 | 拆卸螺栓的时间长短因人而异,用时较长 | 注塑模具拆卸螺丝用时较长,个体差异较大 | 1、拆卸使用专用工具提高效率; |
2、增加人手在模具内外两侧同时拆卸 | |||
6 | 排瓶器拆卸安装需要两个人,费时费力 | 排瓶器更换用时较长 | 加工排瓶器的固定板,整体更换 |
7 | 注塑模应力调整过程中,测量工具安装不方便,比较费时 | 注塑模具应力调整用时较长 | 使用面板操作菜单调整用时较长,应力调整容易出现偏差,制作专用应力检测工具,使用千分表测量调整 |
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